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無鉛波峰焊中吹孔的原因及解決方法

發(fā)布時間:2019-06-12丨點擊量:3848

無鉛波峰焊中吹孔的原因及解決方法

近日接到客戶反應,說無鉛焊錫條使用后,有吹孔現(xiàn)象,現(xiàn)將無鉛波峰焊中吹孔的原因及解決方法分享給大家,希望對大家在生廠中有所幫助!以下為客戶陳述:

從7月中旬至今,我司生產的部分雙面板(所有單面板以及另部分雙面板無此現(xiàn)象))出現(xiàn)針孔空洞的不良比例達30%,因問題一直未能解決,各個部門主管以及廠商均到現(xiàn)場分析。

無鉛波峰焊吹孔
1、有鉛波峰焊和無鉛波峰焊均有此針孔現(xiàn)象,不良位置不規(guī)則,電加熱、繼電器、單插片、壓敏、座子等均會有出現(xiàn)針孔現(xiàn)象。
波峰焊各個參數(shù)方面均做過調整:預熱110~140之間,錫爐240~250(無鉛260~270),角度5~7,運輸速度0.8~1.6,使用的是松香型免洗助焊劑(歷來一直使用至今未有此針孔現(xiàn)象)。也試過只用一個凸波焊接,針孔現(xiàn)象更多~其次,做過在SMT之后的取200pcs到干燥箱以80度烘烤4H的試驗,之后過爐時仍有針孔無明顯變化。

2、生產的不良雙面板,有兩個PCB廠商均有涉及,其中一廠家取樣品回去分析,說:PCB均有充分烘烤過且?guī)齑嬷芷诙獭⒖妆诰鶆驘o雜質等等,說PCB材料沒有問題,也沒有受潮等,應從波峰焊速度、溫度、助焊劑方面找原因。

3、助焊劑廠商也取樣品做分析,說助焊劑配方一直穩(wěn)定未做改變,供應生產已有幾年,一直質量穩(wěn)定,而且只有一部分雙面板有此吹孔,其余板均正常無異樣,經分析也并無問題。

從客戶所描述的現(xiàn)象看應該是吹空,這是典型的PCB上下受熱不均勻,插件面溫度低焊錫先結晶,此事PCB孔內部會產生大的蒸汽將焊接面焊錫吹開,此事你就會發(fā)現(xiàn)很多管腳有吹空現(xiàn)象。

無鉛波峰焊吹空解決辦法:

1.請確認元件管腳和PCB孔是否為緊配合,或在插件時破壞孔的內壁,比如元件需要使用壓機才能將管腳插進
2.取PCB光板,在顯微鏡下看看孔的內壁鍍層是否有破壞或分布不均勻
3減少Flux的量,看看噴頭的口徑比如1.0mm嘗試改成0.6mm會好些,噴頭的壓力也是非常關鍵的,這是需要根據實際情況調節(jié)
4.角度控制在7度,鏈速可以從1.2m調整到1.4m,注意調整了速度Profile要滿足要求,需要重新測試
5.預熱溫度建議在PCB上表面115度,焊接溫度267度,焊接時間2.5-3.0s

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